随着现代化进程的不断前进,水泥的应用在当代社会发展中发挥着日益重要的作用,因此,为了获得更高效率的水泥生产,必须严格控制水泥生产所用水泥设备预分解窑的使用操作规范。
现代化的水泥生产工艺过程中所用预分解窑,水泥入窑时,分解率已经能够达到85%以上了,生产已趋于稳定。现代化的水泥生产过程中,水泥生料辊磨物料停留的时间比较短,产品粒度相对均齐。因此,生料细度便可以适当选取的大一点,以使获得更好的水泥熟料和水泥生产效率。熟悉水泥生产的人都知道,水泥熟料之所以要进行粉磨,就是为了提供不同颗粒大小的水泥成品。
水泥回转窑系统与余热锅炉的协调控制:
1)磨机振动
煤磨带负荷试车前,原煤预均化堆场已储存原煤约5000t。因堆放时间较长,原煤比较干燥,流动性好,料层铺不起来,当磨辊加压时,磨机便产生巨大振动,无法正常生产,虽然采取降低入磨温度等措施,效果也不明显。而粉磨水分为8%左右的新进厂原煤时,料层稳定在60mm左右,磨机运行稳定,振动幅度较小。由于该立磨没有磨内喷水装置,而预均化堆场内的原煤一旦堆成也无法搭配使用。后来,在入磨皮带上加设一根喷水管,遇到比较干燥的原煤便喷水,使入磨原煤保持一定的水分,稳定料层,磨机运行正常。
2)选粉机不能正常启动
煤磨投产半个月左右,停机重新启动时,选粉机不能正常启动,需要人工盘动选粉机电动机,带动选粉机转动几圈,才能启动。在设备检修期间,把选粉机解体后,发现立轴与保护套筒间充满了煤粉,使选粉机不能正常转动。该煤磨设计了一台9-19№6A密封风机提供高压风对磨辊轴承、磨盘和选粉机进行密封。现场测试,即使选粉机密封风管路阀门全部打开,选粉机立轴和保护套筒间风量仍明显偏弱,这是造成煤粉进入立轴与保护套筒之间的主要原因。,于是在原来密封风机管路上并联一台9-19No.5A离心通风机,密封风量明显增大。根据实践,将选粉机密封风管路阀门由全开降低到60%,此时密封风量适宜,没有再出现选粉机不能正常启动现象。
3)煤磨袋除尘器有“冒烟”现象
水泥窑带负荷试车期间,发现烟囱有“冒烟”现象。经检查,发现进气和出气通道之间的隔板有缝隙,导致含尘气体直接进入净气室。进行焊补后,系统恢复正常。
水泥设备,大家都知道其实就是为了提高水泥的产量而生产的一些设备,这些设备具有很明显的特点,在我们使用过程中,我们需要了解很多,目前的水泥设备设计结构合理,简单,在我们使用过程中不会出现太大的意外,而且水泥设备在维修方面也比以前有更好的提高,大大了节省了我们的维修时间,这样同样的给我们的效率时间增加了,在我们使用过程中我们还是需要注意很多问题的,我们的水泥设备是整套的,我们在使用中,对于检查方面是必不可少的,希望我们大家在真正的使用过程中,能够真正的达到我们的目标。
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