根据岩石破碎学说的P.R雷廷格(Rittinger)理论,岩石破碎后,新形成的破裂面与破碎能量成正比。一块单位体积的岩块投入到运转中的反击破破碎腔内,它受转子板锤的撞击而弹向反击衬板,该石块获得速度越大,被弹到反击衬板上破碎的能量也就越大,破碎形成的破裂面积越大,被破碎成的粒径就越小;反之,破碎形成的破裂面积越小,被破碎成的粒径就越大。
因一级道碴的母材岩石硬度都较高,可假设岩块与转子板锤(高铬钢材质)的碰撞为完全弹性碰撞,且岩块不被破碎。岩块从进料口以自由落体进入破碎腔,原速度及能量都较小,该部分能量相对于岩石破碎的能量可忽略不计,只认定是静止的岩块受到板锤的撞击。
假设反击式破碎机调整转速前转子转速为w1,它可使投入到破碎腔内、边长为n的立方体岩块一次性破碎成边长为1的立方体小岩块(不考虑重复过度破碎);调整降低反击破碎机转子转速至w2,该转速可使边长为的立方体岩块一次性破碎成边长为1.5的立方体小岩块(也不考虑重复过度破碎)。
某公司石灰石破碎系统有2台引进的1800mm×1800mm单转子反击式破碎机,机腔内部有54件锤头、15块反击板、9块篦板和1套衬板。驱动电动机功率为400kW,反击破转子转速为453r/min,篦缝理论排料有效面积为0.753m2。石灰石进入破碎机块度≤800mm,要求出料粒度≤25mm,粒度 25mm的不超过10%。设计单机生产能力为230t/h。到1999年,破碎机最大台时产量234t/h,而且,产品粒度还经常超标。伴随着窑系统的技改成功,熟料年产量提高,每天石灰石的需求量也大大增加,为了保证供料,需提高破碎机的台时产量。我们从调整破碎机篦板与锤头运行轨迹间的间隙人手,对破碎机进行了数十次调整,使其台时产量大大提高,也保证了粒度合格率。
初步分析
根据反击式破碎机厂家的原始设计数据,如果要达到产品要求的出料粒度,反击板、篦板与锤头运行轨迹间隙应该是25mm(即图中A、B、C、D、E、F、G、H、I处间隙均为25mm)。但是,在生产中发现:此间隙如果调至25mm,产品粒度能够保证,而台时产量却很低,有时仅能达到180—220t/h。因此,我们从调整这个间隙值人手,使其在满足生产要求的石灰石产品粒度的同时,又能够尽量提高台时产量。
理论分析
提高台时产量只能通过提高F、d、k、n来实现,但是,F、k、n为破碎机的固有参数,改变较为困难。而通过调节下反击板调节装置和篦板调节装置以及工字钢上的钢板,可以很容易实现调整破碎机篦板与锤头运行轨迹的间隙。该种办法虽然加大了篦板和锤头的间隙,但是,考虑到破碎机转速快,锤头线速度较大,依靠破碎机锤头在篦板阶段的磨削破碎,也同样能够保证产品粒度。
优化调整
经过实践尝试,发现这种办法是可行的,破碎机运行正常,台时产量提高幅度较大,粒度较好。根据破碎机各个时期的特性,篦板与锤头运行轨迹A、B、C、D、E、F、G、H、I各点的间隙分别如表数据时,效果最好,既能提高破碎机产量,又能保证石灰石产品粒度。
为降低反击式破碎机锤头高消耗.去年反击破生产厂家的技术人员在总结了第一次翻面的经验后.提出应提早翻面使用,其主要方法为:在新锤头使用四五天、刚开始磨损的时候就进行翻面.再使用四五天,新的一面出现磨损又进行翻面,这样一副锤头可经过多次翻面使用。刚开始.车间人员抱着试试看的态度.谁料想经过这样多次翻面使用.一副锤头竟能破碎石灰石达5万多吨,比以前翻倍增加破碎量.这是一个较大突破。
另外.锤头翻面虽然工作量大,但是可以充分利用白天停机时间进行.从而不影响夜班低价位的低谷电开机生产.同时每次翻面还可以对称更换1/3锤头。以前锤头翻面使用.其效果并不理想,分析主要原因是锤头磨损过大才翻面造成的.因此准确把握锤头翻面时机十分重要。
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