多功能分行分层燃烧节能给煤机为我司自主研究,已获得国家发明专利,使用节能煤斗后,企业可以在原来的用能的基础上可节约5%~10%之间,我们承诺无节能效果可退货退款,安装时间只需3-4个小时,条件允许,甚至不用停锅也可以安装.不影响企业生产.改造后一般在3-6个月左右就可回收全部投资。
为什么要安装多功能分行分层燃烧节能给煤机
目前我国普遍使用的工业锅炉前饲式链条炉型存在的主要问题是:实际使用出力不足,不适应负荷剧烈变化,锅炉热效率低,炉渣含炭量高,炉排漏煤量大,由于煤的落差比较大,造成仓内颗粒分配不均,两侧煤块多,中间细煤多,导致煤层通风不均,火床燃烧不均,燃烧工况不佳,我公司经过长期的研究和探索发明了“多功能分行分层燃烧节能给煤机”。
多功能分行分层燃烧节能给煤机节能原理
煤由粉煤和块煤组成,传统的煤斗装置是粉煤和块煤混合一起燃烧,煤倒进煤斗后,由煤闸门控制煤层厚度后,由于煤自身重量与链条炉排,煤闸门的挤压下,形成紧密的煤层结构,从而通风效果差,燃烧不充分,而锅炉燃烧由三个因素决定:鼓风,引风,煤层,鼓风可以调节,而煤层只能由煤闸门控制煤层厚度,但不能改变煤层结构和蔬松度,这是所有链条式锅炉的弊病,我公司“多功能分行分层燃烧节能给煤机”是将来煤块大小分层,大的煤块在下面,粉煤在上面形成蔬松的拉层结构,通风效果好,同时上层的粉煤以形波浪形结构,燃烧面积增加30%-50%呈半沸腾状燃烧,燃烧充分所以在保持同样的生产条件下,使用“多功能分行分层燃烧节能给煤机”节能效果可以达到5%-10%左右。
多功能节能分行分层节能给煤机的优点及经济效益
1、 锅炉接带负荷性能大大提高。
2、 未使用分层分行节能给煤机的正传链条炉,在煤种不对的情况下,一般都带不满额定负荷,如20t/h及30t/h正转链条炉,只能带额定负荷60%~70%;35t/h炉最高只能28~30t/h,有的锅炉就是煤种达到设计要求,也达不到设计的额定出力,即使达到出力,燃烧工程极差,煤在炉内不能得到充分的燃烧,炉渣含碳量高达15%~20%,最高的甚至可达到30%左右,司炉人员称这时的煤为黑进黑出,锅炉效率低,改造后的锅炉由于煤层疏松,通风性能极佳,同时上层的波浪形结构使燃烧面积增加30%~50%,煤中可燃物可与空气混合,为保证充分的燃烧提供了良好的条件,由于燃烧充分炉膛火焰均匀,燃烧呈半沸腾状态,炉膛温度提高,又增加了煤的着火燃烧,使煤在炉内燃烧成良性循环。
3提高了锅炉效率,节能效果十分显著
锅炉效率的高低取决于它五种热损失的大小。它们是:(1)排烟损失,(2)化学不完全燃烧损失。(3)机械不完全燃烧损失。(4)锅炉散热损失。(5)灰渣物理显示损失。
其中(1)与(3)又是链条炉热损失中最大的两项,它们之和占总损失的90%~95%。为什么使用分层分行给煤机后,锅炉效率可以提高5%~10%呢?下面就五项锅炉燃烧损失来源来说明这一问题,对于(3)来讲由于煤层疏松,透风性能好,煤在炉内着火线与熄火线都得以提前,煤层在离当渣器2~3米处就熄火了,也就是说煤在炉膛中部强烈燃烧区时已基本燃尽,到了出渣口后已无红火,出去的炉渣含碳量可保证在15%以下,如果煤种稍好或调节得当,炉渣含碳量可降至7%~8%左右,仅此一项可是锅炉效率提高5%左右,(3)中另一项漏煤损失,由于大煤块在煤层下面,漏入炉排内的生煤量也减少,由于炉膛温度提高,(3)中损失的第三部分烟气中的飞灰也减少了,这是因为细灰在高温炉下燃烧的比较充分。(1)损失决定于排烟温度的高低与排出烟量的多少,改造后的炉子,因煤层均匀疏松,送入炉内的助燃一次风,得到充分的利用,在保证好燃烧的前提下,大大减少了一次风的风量,使排出的烟气大大减少。(4)损失只与锅炉负荷有关,煤层松散,充分燃烧,炉渣排到炉外没有红火,此时炉渣温度也有降低,这样(5)损失量变小,根据一些改造后的厂家统计,20t/h锅炉每月可节煤150~180吨,35t/h锅炉每月可节煤280~310吨,其中节煤效果十分显著,如果加上燃用低质煤的煤价降低,改造后一般3~6个月可以回收全部投资。
3、 锅炉燃烧系统的设备故障大大减少。