参考资料:www.wxryf.com纯化水设备是你电气控制有问题,膜堆被烧了;2进口处缺少保护装置,3设备设计有问题(有进水超标回流?产水超标回流?泵启初期要回流,等等)
我一般给别人做分析都是到现场,有时候问题就在现在的一个小细节,跟他们一起看他们怎么,还有我觉得是自控及系统成套设置有漏洞。找细节上的问题
个人不认为是这个问题,EDI前面装TOC是很正常的,而且我们做的都装了,也没出现问题。高温会不会是淡水流太小了。
如果水泵停止而电源不停止就会出现这种情况,膜块像是烧坏其实不是水温高而是EDI设备自身发热造成的。再一个就是调试的问题各流量有没有加检测及控制系统。
现在的整改方案是更换前面预处理的活性炭,因为是整改机,原来的设备是用混床的,我们在后面加了套反渗透,和EDI,目的是想换掉混床。EDI估计报废咯,这单亏大咯。
你说的+上我说的,结果就是他现在的结果模块烧了。
TOC UV前置,进水泵启动慢,那么会短时间内产生氧化剂及导致水温升高,进而EDI电源再同时开启,这时便会非常容易导致膜堆内部高温,或烧毁。
总而言之EDI是娇气的东西,在电气及工艺单元设计稍有不合理,即会出问题。
解决此问题要综合详细的分析。
EDI前级安装降TOC器是曾经被推荐的配置,早几年采用这种工艺的很多,也没见到有什么不妥的,不过这几年已经看不到这样的推荐配置了。可能是有这方面的影响,但不至于成为主因,还是得从预处理等方面着手。
其实,膜块已经剖解了,看过膜块内部情况后就能很好说明问题了,我不明白伊乐科出具的检测报告为什么还这么模棱两可,不直接说明。
原来的配置 是 原水箱→原水泵→砂虑→碳虑→软化器→精滤→高压泵→RO膜→RO水箱→混床泵→混床→增压泵 →用水点, 我们整改后是从RO水箱开始,高压泵→RO膜→中间水箱→EDI增压泵→TOC脱除器→精滤EDI膜堆→增压泵→用水点。