280-450大口径PE热熔焊机
★适用于Dn400-630区间内所有规格PE、HDPE、PP等塑料管材的热熔对接式焊接。
★夹具与操作系统分开,易于下沟操作。
★由操作平台(液压、电子)、夹具、加热板、铣刀四部分组成。
★液压软管和快速接头让焊接工作更加方便、灵活。
★机架采用高强度铝合金材料,结构牢固,45°倾斜设计。
★夹具采用四卡套结构,定位管材准确,易于调整错边量。
★采用液压系统控制对接力,压力准确、稳定。
★加热板独立电子温控系统,数字显示精确直观。
★电动铣刀,安全限位开关,防止铣刀意外启动。
★采用电磁阀电动控制(油缸进退),操作更加简便。
基本技术参数:
★熔接规格:400,450,500,560,630
★对接偏差:≤0.3mm
★温度误差:±3℃
★耗电总功率:12.2KW/380V
★液压系统工作压力:0-6MPA
★工作温度:0-300℃
★环境温度:-5~+45℃
★达到焊接温度所需时间:<20MIN
★可焊接材料:PE PP PB PVDF
装箱数据:
★木箱(mm)三件:
710*540*490 (液压油泵)
1230*1000*880(提篮、热板、铣刀)
1370*790*590(机架、电箱)
★总重量:370kg
PE对焊机由液压站、电动割刀,机架,加热板四大部分组成。
主要参数:
电压:380V
频率:50-60Hz
总功率:10.5KW
使用温度:220±5℃-230℃
操作:
使用前请先检查
1、 机器各部件有无松动现象。
2、 液压系统及油路是否有泄漏现象。
3、 调压阀(逆时针方向旋转)调到最小位置,正常工作时4-5Mpa
4、 电源电压是否符合本机要求,电源插座需要有接地装置。
5、 先连接加热板插头(航空插头),然后再启动加热开关。
焊接:
1、 把管材选用机对应的瓦片,夹到机架两边,通过调节瓦片两端固定螺丝松紧,及转动管子,使两端基本上在同一直线(因管材受运输、挤压及冷热影响,不可能是正圆)。
2、 按顺时针方向慢慢转动调压阀,4系统压力在4-5Mpa左右。
3、 按手动阀(退)使管子两端离开后放入电动割刀,再按手动阀(进)使管子两端合拢切削两端面,只管平整即可,按手动阀(退)取下割刀,再放入已达到温度的电热板(220℃),重复操作手动阀(进)使管子两端热熔。两端熔边高度0.8mm左右,按手动阀(退)取出加热板,再合拢。保持15分钟左右松掉瓦片固定螺丝,完成一个工作循环。
注意
1、 定期更换液压油,使用1000小时或6个月更换液压油。
2、 当液压系统输出压力不稳或波动过大时应清洗溢流阀,去除杂物。
3、 非专业人员不要随意拆装此机,有问题请与经销商联系。
温控系统故障分析
故障 故障分析
1 整机不工作 1、检查工作电压是否正常。
2、检查漏电开关是否合上。
2 如热但不正常 1、 检查温控器常开点是否吸上
2、 检查传感器(pt100)是否正常,九芯插座内1、2阻值应为100欧姆左右。
3、 当温控仪指示为LL时说明传感器短路。
4、 温控仪动作发生偏差,可调节表面上的电位器。
5、 加温时温度指示发生跳动,温控拨盘接触不良,应重新设定或更换。
3 漏电开关动作 1、 检查加热板、油泵电机、割刀电机或其他电源线是否碰壳。
2、 电器元件是否受潮。
油泵电机、割刀盘电机故障分析
故障 故障分析
1 油缸电机不工作 1、 接近开关是否正常。
2、 电源插头是否插好,内部接线是否脱落。
3、 电机电熔器是否良好。
2 割刀盘电机不工作 1、 电源插头是否插好,插座线是否松脱。
2、 电钻是否良好,电刷是否正常
油压动力系统故障分析
故障 故障分析
1 油缸不工作 1、 油量不足。
2、 油路系统溢流阀调的太松。
3、 滤油器堵住。
4、 快速接头不通。
5、 卸压阀未关上
2 油缸动作太猛,油压过大 1、溢流阀调的太紧
3 油缸动作过慢,油压太小 1、溢流阀调的太松
4 油缸漏油 1、密封圈失效,要更换
对接系统故障分析
故障 故障分析
1 塑管对接偏差大于1mm 1、本机在出厂时经严格校检中心偏差,如发现塑管对接偏差大于1mm时,是系统操作不到位的原因,转动塑管调整偏差。
2 割刀系统不正常,塑管进退时割刀突然不转,割刀割不出刨花 1、 切削时油压太大,要调小到恰当。
2、 刀片高出平面太大,调整刀片高出平面0.