生产线生料输送系统的改进 某5 000td 生产线生料磨系UM504 型设计产量41X)th出磨生料由窑尾高浓度电除尘器收集通过4 台链式输送
机和8 台回转锁风下料器送入水平胶带输送机再通过一个转运点送入倾斜向上(倾角为 675。)的胶带输送机然后将生料粉送入钢丝胶带斗式提
升机入库。
投产初期倾斜向上的胶带输送机就出现过在其导料槽背部(靠近皮带机尾轮方向)漏料现象致使生产无法正常进行。我们陆续对其进行了改进
和调整。
1、调整改进的第一阶段 生产调试阶段生料磨投料量较少生料输送系统运行正常未出现漏料现象。随着生料磨投料量加大当生料磨产量
达到220th 后在倾斜向上的胶带输送机导料槽背部大量生料粉不能及时送走而漏出现场积灰严重生料磨无法提产。
分析原因
①充气温度较高的生料粉流动性强在爬坡皮带上因重力作用由高处向低处流动
②带速过快时生料粉与胶带之间摩擦力较小生料滞留而漏料。如果降低带速必须增加带宽才能保证输送量这样该胶带输送机的电动机
减速器、头部滚筒、尾部滚筒、传送带、机架和托辊等要全部更换等同于更换一台新的胶带输送机。鉴于生产任务紧迫公司内亦无备用的胶带输
送机
决定先就原因
①进行改进。将倾斜向上的胶带输送机头部滚筒下落 500mm尾部滚筒后移98mm同时提高750mm从胶带输送机尾轮中心线开始沿物料输送方
向胶带输送机先水平布置5 500mm然后按倾角5320 倾斜向上布置。改进后生料磨产量能稳定在 270th如果再提高产量则就会在胶带输送
机导料槽的两侧开始溢出生料粉。
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