焦化厂焦炉会因压力不足,回炉煤气预热使用效果差,致使焦炉投产后,回炉煤气中夹带焦煤渣等沉积在鸡爪管、弯管、横管、小支管及喷嘴内,如此长期以往,管径变小或局部堵塞,会阻碍煤气通路,严重影响焦炉正常加热。
        对此采取了下述处理措施:
        (1)将部分管件卸下或将整根煤气横管及其部件全部卸下,用小铲刮和锄头振打,以清除杂物。
        (2)将鸡爪管及横公的焦侧盲板卸开,支管全部不动,横管外用锤鼓击,井用压缩空气由机侧往4.4侧吹扫。
        (3)将卸下的管件或横管抬出地下室用火烧,以除去其中的杂物。为了操作方便,工人常在出炉前在已成熟的焦饼上烧管件。
        这三种办法虽然也能解决向题,但存在以下缺点:
        (1)清扫时间过长,炉温降低幅度大。将整根横管及其附属件全部卸下清扫一次约需2.5-3  h,炉温要降低150——200℃.卸下部分管件清扫,也需1.5-2  h,炉温要下降100-150℃.
        (2)用锄头振打管件,易砸坏管壁。
        (3)劳动强度大。
        (4)不易清扫彻底。
        (5)横管及其附件多次拆卸,丝口损坏,反复火烧,横管及管件均产生变形。重新组装时,或者装配不严泄露煤气,或者根本装不上。因此,被迫更换部件或同时更换横管和全部附件。